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礦業(yè)總公司原礦干拋工藝改造完成,拋廢率大幅提升

2024-05-30 11:14 字號(hào): A A A
5月23日,礦業(yè)總公司阿壩礦業(yè)公司原礦干拋工藝改造項(xiàng)目順利完成,標(biāo)志著公司在提高生產(chǎn)效率和環(huán)保性能方面再次取得突破。

礦業(yè)總公司原礦干拋工藝改造完成,拋廢率大幅提升(圖1)

隨著2024年水泥行業(yè)大環(huán)境的變化,尾渣銷納問(wèn)題逐漸成為制約阿壩礦業(yè)發(fā)展的瓶頸。特別是在選廠進(jìn)行擴(kuò)能技術(shù)改造后,尾渣量的增加使得問(wèn)題更加突出,對(duì)生產(chǎn)造成了直接影響。原有干拋工藝因受限于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和細(xì)粒級(jí)物料的處理難題,拋廢率僅能達(dá)到10%,迫切需要技術(shù)升級(jí),提升效率。

礦業(yè)總公司原礦干拋工藝改造完成,拋廢率大幅提升(圖2)

為解決這一難題,阿壩礦業(yè)決定對(duì)原礦干拋工藝進(jìn)行全面改造。經(jīng)過(guò)前期深入的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,公司決定在現(xiàn)有粗選干拋精礦的基礎(chǔ)上,引入二次干式磁選機(jī)拋尾作業(yè)。這一創(chuàng)新舉措能夠預(yù)先拋出約30%的廢礦渣,而且這部分廢礦渣水分含量低,無(wú)需烘干即可直接用于其他生產(chǎn)線,比如粉煤灰生產(chǎn)線的混凝土添加劑制造等等。不僅能有效減輕濕尾礦對(duì)生產(chǎn)的束縛,還能進(jìn)一步釋放選廠的產(chǎn)能,提高鐵精粉的產(chǎn)量。

礦業(yè)總公司原礦干拋工藝改造完成,拋廢率大幅提升(圖3)

改造項(xiàng)目自5月1日正式啟動(dòng),施工人員為確保項(xiàng)目盡快完成,自愿放棄了節(jié)假日休息時(shí)間,全力以赴投入到生產(chǎn)線的改造工作中。

建設(shè)過(guò)程中,過(guò)程建設(shè)者們克服了干選機(jī)給料機(jī)吊耳與4#皮帶運(yùn)輸機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)和減速機(jī)的安裝位置沖突等問(wèn)題,積極動(dòng)腦筋想辦法,確保了工程項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。在試機(jī)調(diào)試過(guò)程中,施工人員發(fā)現(xiàn),在物料較濕的情況下,磁選機(jī)滾筒下方的擋料板容易發(fā)生堵塞,導(dǎo)致磁選機(jī)無(wú)法進(jìn)行正常的選別作業(yè)。建設(shè)者們就嘗試改變物料的濕度、調(diào)整磁選機(jī)的參數(shù)等方式,以求找到最佳的解決方案。最終,通過(guò)割除干式磁選機(jī)滾筒下方的擋板,并將下磁系邊緣調(diào)整至精礦集料斗側(cè)的辦法,使精礦能夠自然掉落到精礦皮帶上。這一改進(jìn)不僅解決了堵塞問(wèn)題,還提高了磁選機(jī)的選別效率。

礦業(yè)總公司原礦干拋工藝改造完成,拋廢率大幅提升(圖4)

此次改造項(xiàng)目的成功實(shí)施,展現(xiàn)了阿壩礦業(yè)高效的執(zhí)行力和技術(shù)創(chuàng)新能力,未來(lái)項(xiàng)目還將為公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)近兩周的生產(chǎn)調(diào)試,拋廢率從原先的10%提升至25-30%。在正常生產(chǎn)情況下,每月可較改造前多拋出廢石約11000噸,不僅減少了鋼球和電能的消耗,還有效緩解了尾渣銷納壓力,為阿壩礦業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了重要保障。